大庆油田缆控智能分注技术工艺优化

时间:2023-07-07 22:45:02  来源:网友投稿

金振东 佟音 王凤山 高光磊 李井慧 王洁春

1.中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院;
2.黑龙江省油气藏增产增注重点实验室

随着油田细分井数及细分层段数的逐年增多,测试工作量大与测试队伍有限之间的矛盾日益突出。为了能为精细油藏描述提供连续、详实的数据,大庆油田自2000年初开始了智能分层注水技术的探索性研究,主要包括非接触式智能分注、波码通讯分注、地面智能分注、缆控智能分注等,解决了常规分注技术存在的问题,实现分层注水精细化、有效化、智能化的长期实时控制[1-5]。其中,缆控智能分注工艺在技术成熟度、测调效率、测试精准度、适应范围等方面具有优势,实现了井下参数的连续监测和实时测调,测调效率得到了大幅度提高,有助于特高含水后期剩余油的挖潜;
但由于井下工具涉及参数采集系统、电源管理系统、通讯系统及自动控制系统等多系统组合、多学科应用,且完井作业涉及电缆连接及保护等,工艺复杂[6-8],可靠性相对较低,工艺成本较高,2012-2017年现场试验54口井,运行2年以上井数占比仅为51.9%,工艺稳定性和可靠性均无法满足规模应用的需求。

通过对26口故障井进行分析可知:(1)故障原因主要为电缆与智能配水器连接处密封失效、流量控制阀故障、过电缆封隔器洗井阀失效;
其中,电缆与智能配水器连接处密封失效12口井,占比46.2%;
流量控制阀故障7口井,占比26.9%;
过电缆封隔器洗井阀失效4口井,占比15.4%;
其他因素占比11.5%;
(2)出现故障的时间主要集中在下井后的前6个月,故障井数为23口井,占总故障井数的88.5%;
第7个月至第24个月出现故障井数为3口井,占总故障井数的11.5%。为了进一步完善缆控分层注水工艺技术,优化了缆控智能配水器的流量控制阀、过电缆封隔器等工具,完善了电缆与缆控智能配水器的连接密封,延长了工具使用寿命,提高了缆控智能分注工艺的可靠性。

1.1 智能配水器流量控制阀的优化

流量控制阀是智能配水器调节注入量的执行机构,是确保注水合格率的关键组件。前期试验发现,流量控制阀主要存在的问题有:(1)注入水含有大颗粒杂质,流量控制阀易堵;
(2)流量控制阀全开或全关后出现倒扣现象;
(3)前后压差超过3 MPa时,易出现传动轴断裂。

为此对流量控制阀进行优化:(1)扩大流量控制阀陶瓷阀芯外径,由Ø10 mm扩大到Ø14 mm,增加了阀体最大过流面积,降低流量控制阀堵塞几率;
(2)在流量控制阀陶瓷阀芯后端设计平衡孔,实现陶瓷阀芯前后端压力平衡,减小了开关过程中由于压差产生的阻力,防止流量控制阀无法正常开关的现象出现;
(3)对传动轴进行应力分析,优化了传动轴尺寸,阀芯内径由Ø3 mm增大到Ø5 mm,传动轴连接螺纹由M2调整为M4,提高了抗拉和抗剪切强度。优化后流量控制阀结构如图1所示。

图1 流量控制阀结构Fig.1 Structure of flow control valve

优化后流量控制阀水嘴开度当量0~14 mm连续可调,扭矩8 N · m,10 MPa压差下漏失量小于1 m3/d且压差条件下可以顺利开关。流量控制阀运行过程中,电机的工作电流始终低于其保护电流数值150 mA,具体实验数据如表1所示。

表1 流量控制阀试验数据表Table 1 Data of flow control valve test

1.2 电缆连接工艺的优化

原有的缆控智能配水器两端各预留一段电缆,现场施工时,用电缆连接器将预留的电缆与管柱上的电缆连接起来。在配水器外预留的电缆在存放、运输过程中有被损坏的风险;
在现场施工时,需要使用电缆连接器对2段电缆进行密封,以5层段井为例,需要9个电缆连接器做电缆密封接头,增加工艺成本的同时存在密封失效的风险。任何一处密封失效都会导致整个工艺失败。为此,对智能配水器与电缆的连接方式进行了优化:(1)取消了在配水器外预留电缆的设计,在配水器外设计接线母座,现场施工时,将电缆直接锁定到接线母座上,规避了配水器外电缆损坏的风险;
(2)设计了电缆接头及其配套胶帽,同时密封了电缆外铠与绝缘层,实现了双重保护。优化后电缆连接工艺如图2所示。

图2 优化后电缆连接工艺Fig.2 Optimized cable connection process

1.3 过电缆封隔器的优化

缆控智能分注工艺在施工时,在过电缆封隔器内衬管留出电缆通道,电缆穿越多级封隔器时不占用主通道,以避免影响注水井吸水剖面等其他测试工艺[9-10]。前期试验发现,过电缆封隔器存在的问题有:(1)当洗井压力高或停注状态时洗井阀自动打开,当恢复注水工况时洗井阀不自动关闭,造成上下层连通,封隔器密封失效;
(2)针对复杂工艺管柱,比如两封隔器间是光管的管柱,为减少使用电缆连接器,将电缆从封隔器穿过是最佳选择,这就要求过电缆封隔器可以从上接头和下接头都可以穿过电缆。为此对过电缆封隔器进行以下优化设计。

(1)洗井阀结构优化。洗井阀是用于控制洗井通道开启或关闭的装置,原洗井阀为整体式结构,优化后的洗井阀为分体式结构,只有2部分结构同时动作才能打开洗井通道。当上层套压高于下层套压时2部分阀体一起动作打开洗井通道;
当下层套压高于上层套压时,只有分体式结构中的上半段动作,下半段保持在关闭位置,洗井通道保持关闭状态,从而避免了停注时地层压力高引起的第1级封隔器失效的问题。

(2)电缆穿越方式优化。为使电缆从封隔器内部通过,需要在封隔器上设计电缆通道,由封隔器上、下接头上的引导通道、内衬管上的通道主体组成。在原有的设计中,电缆只能从封隔器的上端向下端方向穿越封隔器。当施工设计中出现封堵层时则会出现2级封隔器中没有配水器,仅有普通油管的情况,要求封隔器的上端和下端都能穿过电缆。为此,通过降低引导通道角度、在引导通道末端增加15°倒角、扩大电缆通道主体直径的设计,并优化各零部件的尺寸结构(图3),实现了电缆既能从封隔器的上端向下端穿越封隔器,也能从封隔器的下端向上端穿越封隔器,提高了封隔器对智能配水器及管柱的适应性。

图3 优化后过电缆封隔器Fig.3 Optimized cable-through packer

2018年12 月-2022年4月,优化后的缆控智能分注工艺现场试验223口井,统计现场施工及测调实验记录发现,运行2年以上井数占比由原来的56.1%提高到91.9%。其中先期投产的59口井,平均运行时长1 150 d;
后期投产的164口井,平均运行时长749 d。与优化前相比,工艺可靠性和工具使用寿命大幅度提升。

2.1 优化后性能分析

现场试验的223口井,共900余层段,在测调过程中,缆控智能配水器流量控制阀未出现断轴的现象。优化后流量控制阀连接轴强度和电机扭矩能够适应井下工况的要求。截至2021年12月,900余层段的缆控智能配水器平均运行时长已达到855 d,根据分析故障井数与运行时长的关系可知,这个数据还会进一步增加,与优化前的600 d相比,提高了42.5%。

在施工过程中,电缆穿越封隔器时,可从上接头向下接头穿出,也可从下接头向上接头穿出。优化后的过电缆封隔器,适应复杂工艺管柱施工的要求;
同时在停注状态或者下层套压高时洗井阀不打开,坐封后井口没有溢流,洗井阀分体式结构的设计解决了洗井阀不自动归位的问题。

2.2 应用效果分析

优化后缆控智能分注工艺稳定,井下设备运行正常,注水合格率长期保持在90%以上,通过高渗层注水精准控制,连通油井产油量基本保持不变,有效控制了含水上升率和自然递减率,改善了薄差层动用程度低的状况,砂岩吸水厚度提高4.3个百分点,其中表外储层吸水厚度提高5.8个百分点,累计增油4.03万t。现场试验区块油层吸水状况变化数据见表2。

表2 油层吸水状况变化Table 2 Changes of reservoir water absorption

(1)通过优化缆控智能配水器、过电缆封隔器等配套工具,优化电缆与缆控智能配水器的连接工艺,工具使用寿命由优化前的600 d提高到855 d,提高了缆控智能分注工艺可靠性,为解决此类问题提供了技术方案。(2)缆控智能分注技术可靠性的提升,为下一步2 000口井规模的试验区建设奠定基础,有助于特高含水后期剩余油的挖潜,指导区块开发,提高开发效果和效益。(3)为了进一步提高工艺可靠性,下步建议开展缆控智能配水器钢体及内部密封组件耐酸、耐碱性能分析,研制在pH值为6~8内可应用的缆控配水器,提高工艺适应性。

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